MBBR技术处理低浓度污水
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一、概况
中国石化抚顺乙烯有限公司年产乙烯30万t ,厂区生活污水及冲洗水混合排放, 平均流量约2 440 t/d。乙烯公司拟对厂区的生活污水(含冲洗水) 进行深度处理后回用,作为循环冷却水系统的补充水。为此,经过多方面调查研究论证,根据乙烯公司生活污水排放量大,有机物浓度低的特点,确定了用移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor简称MBBR) 进行生化处理,再絮凝沉淀,两级过滤,加氯消毒的工艺流程。
MBBR 是一种新型、高效的污水处理设施,与传统的好氧处理工艺相比具有很多优点,如不易发生堵塞,无需反冲洗,水头损失小,有机负荷高,一般不需要污泥回流等。MBBR 应用灵活,可在好氧、厌氧各种条件下运行,既可单独使用,也可多级串联进行脱氮。好氧处理时,一般用于有机物浓度及有机负荷都比较高的场合。将MBBR 与接触氧化工艺联用,处理城市污水,可以获得满意的效果。本工程用其处理低浓度生活污水,主要考虑了以下几个方面的因素:
首先,MBBR 污泥龄较长,可保持较多的硝化菌,比活性污泥法具有更好的脱氮效果;其次,生物滤池、生物转盘等生物膜反应器虽然运行费用较低,但是滤池蝇较多,受气候的影响较大,不利于保持厂区环境卫生,也不能很好地适应抚顺地区冬季严寒(最低温度可达-40 ℃) 的气候条件,而MBBR 则不存在滤池蝇的问题,并且可以方便地伴热、保温;再有,MBBR 可在较低曝气量下完全流化,有效避免了短流,减少了死体积,可缩小反应器总体积,基建投资小, 运行费用低, 比接触氧化法更经济。同时,MBBR 可在较高有机负荷下运行,便于日后增添部分生产污水,进一步提高负荷。
二、小试研究
2.1 小试研究的条件
MBBR小试装置曝气池体积约11 L,沉淀池体积约5L。填料与实际工程中采用的相同,由聚乙烯塑料制成,其外形为小圆柱体,直径约10 mm,高8~9 mm ,圆柱体中有十字支撑,外壁带竖条状鳍翅,总表面积约为500 m2/m3,内表面积约为300 m2/m3,密度约0.95g/cm3 (长满生物膜后比重约为1)。该填料的这些性质,有利于微生物在填料内侧附着生长,形成较稳定的生物膜,并且容易形成流化状态。试验中填料填充比约30%。生活污水取自大连理工大学化工学院东院食堂下水道,经静置沉淀后用纱布过滤除去杂物,稀释到CODCr浓度约为60 mg/L。水温在25 ℃以上。
2.2 小试研究的结果
小试采用排泥挂膜法,接种污泥( 浓度约2000 mg/L) 后闷曝24 h,接着开始以计量泵进水,使MBBR 的水力停留时间(HRT) 保持在3 h左右,CODCr有机负荷约0.64 g/L·d;气水比6:1 ;溶解氧(DO) >5 mg/L;试验结果见图1。
试验结果见图1。
从图1小试阶段的CODCr去除情况可见:进水2d后,反应器中的活性污泥基本被排空,但此时填料上还几乎没有生物膜,因此CODCr的去除率相当低。从第3 d开始,CODCr去除率开始缓慢上升,到第7 d后达到60 % ,此时已可以在填料表面及内部观察到明显的浅黄色生物膜。第9 d后,CODCr去除率基本稳定,第20 d取部分填料用超声波清洗,测定剥落下来的生物膜量,计算结果为0.14g/L。由于在此负荷下MBBR 中几乎没有什么悬浮污泥,可以计算出填料生物膜的污泥负荷约为4.6g/g。
在显微镜下观察接种污泥和填料生物膜,发现两者的微生物种类基本相同,但是填料生物膜中的丝状菌比例大大增加。
MBBR 中脱落的生物膜沉降性能较差,从沉淀池中取出的污泥SV30为60 %。而加入20mg/L的聚合氯化铝后,污泥的SV30变为约30%。因此在工程设计中,又增添了絮凝剂投加工序。
三、工程调试情况
3.1 工程概况
3.1.1 简要流程
抚顺乙烯公司原有1 套活性污泥系统,处理工厂的生产废水。在新建污水回用设施之前,所有的生活污水都混同生产废水处理后排放。MBBR 建在原有活性污泥曝气池旁,一方面便于日后管理,另一方面也可以引入活性污泥,便于MBBR 接种启动。
新建的生活污水回用系统的简要流程见图2,包括1座调节池,1座MBBR(分为2格) ,1座辐流式沉淀池,1座中间水池,2座纤维球过滤罐,2座活性炭过滤罐。此外,还包括絮凝剂投加装置,投氯消毒装置,伴热保温设施等。各工程构筑物的主要设计参数列于表1。
3.1.2 工程运行原理
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