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印染废水水解酸化处理中填料的优化研究

养殖污水处理_煤矿印染污水处理设备厂家
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摘要:印染生化处理工艺,因其处理效果显著、运行稳定、操作方便而被大家所广泛接受,尤其是以先水解酸化再接触氧化为主的处理工艺,采用得更为广泛。该工艺中的关键技术——生物载体(俗称)更受到广大专家、用户的关注。本研究根据“萧山钱塘污水处理有限公司”30万吨/日实际工程——高浓度印染、化工厌氧水解工艺中所应用的“TB/TA、TB/TH自由摆动”,通过小试、中试实验对多种进行效能优化研究。该实验结果对的选型及实际工程,特别是在成分复杂多变的印染、化工处理工程中的应用具有重要的指导意义。


关键词:印染; 厌氧水解; ; 效能优化


前 言


印染具有水量大、有机污染物浓度高、色度深、碱性大、水质变化大、成分复杂等特点,属较难处理的之一。印染在进入厌氧水解池前由于染料、助染剂、着色剂和pH控制各种化学物品的使用等,中含有大量难降解的高分子化合物,可生化性差,用常规的好氧生物处理较难去除。但经过厌氧水解处理后,高分子有机物可以分解成为可降解的小分子物质,有机物降解会产生部分有机酸,可以中和中的碱性物,降低pH值。其主要作用是通过厌氧水解提高B/C比,即提高可生化性,为后阶段好氧生化处理提供可靠的保障,同时也起到调节水质的作用[1-5]。


生物又叫生物膜的载体,简单地说就是在生化处理中给微生物提供一个栖息和生长的场所,同时它也是固定微生物的载体。其发展过程从固定式至移动式,从硬性、软性、半软性至弹性,品种繁多,各有千秋;目前,以PP、PE等聚合物为原材料的弹性立体在厌氧水解反应中已得到广泛应用。生物的物理化学性能对印染厌氧水解处理的效率、效能、稳定性以及可靠性均有直接影响,而目前关于这方面较系统的研究报道较少;本实验主要以高浓度印染、化工厌氧水解工艺中所应用的“TB/TA、TB/TH自由摆动”为例,从的挂膜量、挂膜速度以及对印染B/C比值的提高和CODcr的去除效果等方面进行研究,其成果可应用于同类印染、化工处理场合,也可定性地作为生物膜水处理工艺的设计参数,为今后在印染处理工程中,指导的选型及实际工程的应用具有深远的意义[6-16]。


本实验研究源于萧山东片大型污水处理厂。其工程设计规模为100万吨/日,一期工程为30万吨/日,预计2006年建成投入运转。进厂污水主要来自东部的印染和化工企业的排放污水,水质的不确定性因素较多,其设计进厂污水水质为CODcr≤1500mg/L、NH3-N≤20 mg/L、SS≤300 mg/L、BOD5≤300 mg/L、TP≤3 mg/L、pH=6~11。该项目由北京国环清华环境工程设计研究院设计,在对印染中试基础上,设计采用“生物吸附—厌氧水解—好氧处理—高效澄清池”的处理工艺。经上述污水处理后,以达到《排放标准二级标准》:
CODcr≤150mg/L BOD≤30 mg/L
SS≤30 mg/LNH3-N≤20 mg/L
TP≤1.0 mg/L 色度≤80TOC≤30


1 中试实验条件


为了对进行生产性规模的考察,本中试实验对TA-Ⅱ和TA-Ⅱ+高分子及TH三种在挂膜速度、B/C比和COD去除效果等多方面进行比较,使试验更具有代表性;试验装置直接放在萧山东片污水处理厂内,试验直接从该厂调节池内用潜水打入试验池中。


1.1 中试装置和试验材料参数


中试装置采用钢板容器,长×宽×高=3.20×2.00×3.00(m),每池净容积为16m3,共有3个池,进行三种的比较试验。


中试装置的3个池子内分别安装TA-Ⅱ、TA-Ⅱ+高分子、TH,以进行对比试验。


中试装置结构及试验材料参数分别见图1和表1:





1.2 排列方式


试验采用并列式排列,规格为φ200,每个池中尼龙绳串起长2m,每排14根,共8排,132根,每根21片,总计为2772片,体积为2.8×1.6×2.0(m)=8.96m3。


1.3 池内水质状态


同样为了保证池内水质和污泥的均匀性,在池内底部安装一台潜水,从池的出口端抽吸到进口端处,用时控开关自动控制回流量为28 m3/h,开启时,在池内平均流动速度=流量/截面积=12m/h。


1.4 进水水量控制


中试直接来自萧山东片污水处理厂,进口流量为6 m3/h,用流量计控制分配进入三个池中,每个池又有流量计控制入池水量为2 m3/h。


1.5 试验类型


试验为三种类型:


(1)闭路系统池内呈封闭体系,主要是为了进行稳定的挂膜,但封闭试验时,池内潜水照样按规定启动,停2h,启动1h,每天24h中启动8h,由时控开关控制,以保持池内水质和污泥的均匀。


(2)流动系统(内循环):池按流动状态进行试验,模拟设计运行流速,按流量2 m3/h进出水,使在池中停留8h,但流动过程中用循环来保持的设计流速12 m/h。


(3)流动系统(无循环):试验装置与(2)相同,但池内潜水停开,进出口流量保持在2 m3/h,此时无循环流量和混合干扰,模拟生产水质混合状况,以考察在正常停留8h后,自然流动对处理效果的影响(此时池内流速达不到工程设计流速12 m/h)。


1.6 池内水温和污泥量


池内处理的印染为周边印染厂家直排,一般水温>50℃,故到池内水温大致在20℃左右,同时试验气候为10~12月份,气温在平均15℃左右,每池投加来自萧山东片污水处理厂厌氧工段污泥约80kg,保持池内Pv(污泥沉降比)≈0.5,考虑流动系统污泥的流失,每周每池添加回流污泥20kg,以保持稳定的Pv值。


2 中试实验结果和讨论


2.1 各种的挂膜增量和挂膜速度


中试分三个阶段(从05年10月22日至05年12月8日历时47d):


第一阶段为闭路系统,从05年10月22日开始至05年11月16日,为期25d,每一个周期全换一次,并投加厌氧污泥80kg。


第二阶段为流动系统(内循环),从05年11月16日至12月4日,历时18天,流动状态下在池内停留8h,除开始投加80公斤厌氧污泥外,每隔7d添加污泥20kg作回流污泥,补充污泥流失。


第三阶段为流动系统(无循环),从05年12月4日至12月8日,历时4d,开始时补充20kg厌氧污泥。


中试试验各种的挂膜增量和挂膜增量速度见表2和图2、图3。





各种挂膜示意图:





中试过程三种达到稳定挂膜量的时间基本一致,15~20℃时为40天左右,但稳定时挂膜量不同,TA-Ⅱ为TH的59%,TA-Ⅱ+高分子为TH的76%。在挂膜前期(10~30天),TA-Ⅱ仅为TH的25-30%,TA-Ⅱ+高分子可达TH的80%。达到同样挂膜量的时间TA-Ⅱ比TH延迟了25天,而TA-Ⅱ+高分子比TH延迟为11天。


虽然TH的挂膜量与挂膜速度均大于TA-Ⅱ和TA-Ⅱ+高分子,但由于TH的单丝细,单片计算的比表面积比TA大100倍,折算到单位面积的挂膜量则TH要比TA-Ⅱ小得多,所以适当减小TA-Ⅱ的丝径,由现在的0.5mm减为0.35mm,则在耗材重量不变的情况下,再加上高分子浸涂后预计可达到TH的前期效果,而TA-Ⅱ和TA-Ⅱ+高分子在后期却有望优于TH,同时工作寿命仍保持原来的优势。


2.2 B/C比提高的比较


在到达稳定挂膜重量和厌氧水解后,中B/C比的变化见表3。





结果分析:


(1)流动系统(内循环)厌氧水解后,B/C增幅要比流动系统(无循环)大,可以认为内循环有利于厌氧水解的传质过程和污泥的均匀,有利于与的充分接触。


(2)从TH看,在处理进行的初期(47d后),其TH的优势还是比较明显的,但是长期处理效果,与TA的比较,还有待于继续试验。


(3)本工程在厌氧水解前还需经生物吸附与沉淀,工艺试验表明经过生物吸附沉淀后进水pH<10,不会出现象中试进水pH>10的情况,所以涂层深层溶出现象可以缓解,这样TA-Ⅱ+高分子处理中B/C比会有较大幅度的提高。但中试表明,经过厌氧水解处理后,所有效能优化后,其B/C比均没出现大于0.40的情况。


2.3 CODcr去除效果的比较


流动系统中试厌氧水解池的CODcr去除效果见表4。





表4中上述三组数据,均表明在挂膜稳定期,中试厌氧水解中,pH值下降,酸性程度增加,CODcr有一定下降。


在本厂厌氧水解工段,厌氧菌降解中的有机物主要为水解过程,即厌氧菌将复杂大分子有机物水解为有机酸、醇和H2/CO2等产物,把大分子有机物水解为小分子易降解的有机物。此阶段除了厌氧菌生长状况(挂膜量)和水温有明显的影响,pH值对厌氧水解过程的影响也是不容忽视的。


厌氧水解的合理的pH值通常在7.5~9.5范围内,萧山东片污水处理厂在厌氧水解工段进水pH值大多在8.5~9.5范围内波动,但也有pH超过10到10.5的情况。我们对12月2日到5日的7组中试数据进行分析,分别计算pH在接近9.5和10.5时各种对CODcr去除率(平均值)的影响见表5。





当pH值在10~10.5时将不利于厌氧水解反应,抑制了有机酸的生成,CODcr去除率平均都下降了3个百分点,跟表10的趋势相一致,这是值得注意的。


当pH值控制在9.5以下,才能使厌氧水解过程正常进行,如果pH>10,那么对整个过程的影响将明显不利。


3 实验小结和工程建议


3.1 对于在萧山东片大型污水处理厂工程中应用的建议


(1)从挂膜量来看,达到稳定期的挂膜量TA仅为TH的60%,而TA-Ⅱ+高分子可达80%。如将TA-Ⅱ+高分子的丝径由0.5mm改为0.35mm,在保持同样用材的情况下,可望达到TH的相同挂膜量。


(2)从挂膜速度来看,达到与TA稳定期(约40d)的同样挂膜量TH只需25d,TA-Ⅱ+高分子为30d。而在开始挂膜的最初30天的速度TH为TA-Ⅱ的5倍,TA-Ⅱ+高分子为TA-Ⅱ的4倍。如将TA-Ⅱ+高分子的丝径减小为0.35mm,同样可望达到与TH相同的挂膜速度。


以上的两点分析,从表面上看单用TA不那么理想,但由于中试挂膜试验采用的是自然挂膜,所以挂膜较慢,而在实际工程应用中,我们采用培菌挂膜,有效地控制适宜细菌生长的pH值、温度、营养比等,缩短挂膜时间,达到工程要求一个月之内完成挂膜的目标是有可能的。然而用TH则已有其它工程实践表明不理想。用0.35mm丝径的TA-Ⅱ+高分子可以达到TH的近期效果,并可望达到比TA更直接的长期性能。


(3)从提高B/C的效果来看,建议使用涂覆料涂覆时,是在组合之前的单片状态或在拉丝时同时完成,使涂层有条件充分交联。此外,本工程实际工艺流程在厌氧水解前有生物吸附处理并投加FeSO4。已有的工艺试验表明这可使污水进入厌氧时pH降为9.5以下,从而使高分子涂层的溶解释放得到控制。


由于中试未作挂膜达稳定期(40d)之前的初期B/C效果测试,但初期的TA-Ⅱ+高分子挂膜量为TA的2~3倍,其提高B/C的优势仍可能存在,会有利于总体水质尽早处理达标。


以上推测还有待于下阶段生产性试验中验证。


(4)生产性布置的建议


萧山东片大型污水处理厂处理水量为30t/d。厌氧水解池共分4个单元,即A、B、C、D4个池子,每个池子又设4个流道,共16个流道,每个廊道内停留时间为8h,处理水量约2t/d。


AB厌氧池:
1个流道为全TH
1个流道为全TA-Ⅱ(d=0.5mm)
1个流道为全TA-Ⅱ+高分子(d=0.5mm)
1个流道为全TA-Ⅱ(d=0.35mm)
1个流道为全TA-Ⅱ+高分子(d=0.35mm)
1个流道为1/2TH+1/2TA-Ⅱ(d=0.5mm)
1个流道为1/2TH+1/2TA-Ⅱ+高分子(d=0.5mm)
1个流道为1/2TH+1/2TA-Ⅱ+高分子(d=0.35mm)


CD厌氧池:
全部 1/2TH+1/2TA-Ⅱ (0.35优先考虑按生产能力)


3.2 进水pH值对厌氧水解有较大的影响


当pH值在10以上会导致出水CODcr去除率的下降,当进水pH<9.5时,厌氧水解能够正常运行。


参考文献


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